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某選礦廠的系統生産能力達800t/d,這與初的設計1100t/d嚴重不符,同時存在磨礦細度偏低的現象,對生産指标影響較大。随着市場競争力加大,提升生産能力是該廠必須面臨的問題,通過分析研究,該廠進行了一系列的擴産改造,效果顯著。
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1、碎礦
碎礦作業為兩段半閉路流程。礦石由3.2m3箕鬥提升到卸礦站,通過曲軌卸載,經分配小車進入原料倉。
原料倉的礦石經振動給料機給入颚式破碎機行粗碎,粗碎後的礦石經帶寬為650mm的1#皮帶輸送機給入雙層圓振動篩,篩上物進入颚式破碎機破碎,破碎産品經4#皮帶輸送機到2#皮帶輸送機,再經2#皮帶輸送機給入中間礦倉(緩沖礦倉),然後由振動給料機給礦,給入圓錐破碎機進行細碎,其排礦進入1#皮帶輸送機,再給入圓振動篩構成閉路。振動篩的篩下物由3#皮帶輸送機給入粉礦倉,以備磨礦。
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2、磨礦
粉礦倉中的待磨物料由4台皮帶輸送機(交替使用)給料經5#皮帶輸送機給入格子型球磨機,其排礦進入雙螺旋分級機行分級,返砂進入球磨機構成磨礦閉路,其溢流進入攪拌槽,在此添加藥劑進行調漿以備選别。
3、選别
經攪拌調好的礦漿進入浮選機4個槽進行粗選,粗選的泡沫産品進行精選作業,一次精選(3個槽)的泡沫産品進入二次精選(2個槽),二次精選的泡沫産品為精礦,自流到泵池,由膠泵輸送到傳動濃縮機以備脫水。二次精選的尾礦(中礦)返回到一次精選,一次精選的尾礦(中礦)返回到粗選作業。粗選尾礦進入掃選作業,一次掃選和二次掃選均采用4m3浮選機各3個槽,一掃的泡沫産品返回粗選作業,尾礦進入二次掃選。二次掃選的泡沫産品返回到一次掃選,其尾礦為尾礦自流到泵池,由膠泵輸送到泵房,由油隔離泥漿泵輸送到尾礦庫。
4、脫水
脫水作業為兩段脫水流程。主廠房過來的金精礦經傳動濃縮機濃縮後,由泵輸送給入闆框壓濾機進行壓濾,濾液與濃縮機的溢流自流進入沉澱池,經沉澱後作為廢水排掉。壓濾所得的濾餅由皮帶輸送機送入精礦倉待售。
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1、工藝流程改造
通過對當時生産工藝流程的考察與計算,發現制約提高生産處理能力的瓶頸主要在磨礦和選别作業。破碎和脫水隻須作适當調整即可滿足改造後的工藝需求。
2、改造方案具體内容及流程圖
在磨礦作業增加1台球磨機,與旋流器形成二段閉路磨礦。在選别作業粗選、一掃及二掃分别增加1台4m3浮選槽。磨浮作業改造前後工藝流程圖分别見圖1、圖2。
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圖1
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圖2
技術改造後,經過三個月的運行和調試,該選廠日處理能力達到1150t/d,比預期的1100t/d還高出了50t/d,可見,該廠的此次改造非常成功,為順利完成年度各項指标提供的堅實的基礎。
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2016-01-09